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數(shù)控車床加工脫刀及故障處理分析

時(shí)間:2022-05-09 10:30:04 點(diǎn)擊:0

數(shù)控磨床加工掉刀與解決常見故障剖析數(shù)控磨床加工掉刀與解決常見故障剖析1、常見故障剖析與解決 

(1)查驗(yàn)機(jī)械臂實(shí)行ATC換刀常見故障清除流程,把機(jī)械臂終止在垂直極限部位。查驗(yàn)機(jī)械臂胳膊上的2個(gè)數(shù)控車床卡盤及適用數(shù)控車床卡盤的扭簧等配件。均沒有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,表明機(jī)械臂夾緊數(shù)控刀片擰緊,在機(jī)械臂旋轉(zhuǎn)狀況下不容易發(fā)生掉刀狀況?!?)查驗(yàn)數(shù)控刀片夾緊狀況依據(jù)刀具備機(jī)床主軸上用不位的狀況剖析,可能是機(jī)床主軸內(nèi)螺紋中碟形彈簧不可以對(duì)數(shù)控刀片夾緊擰緊,進(jìn)而發(fā)生刀裝不及時(shí),乃至裝不了而掉刀狀況。拆卸機(jī)床主軸內(nèi)部,發(fā)覺有幾個(gè)對(duì)碟形彈簧已碎。因此拆換了所有碟形彈簧。試運(yùn)行時(shí)沒有發(fā)生一切問(wèn)題。運(yùn)作一個(gè)車次后又發(fā)生掉刀狀況?!?/p>

(3)查驗(yàn)換刀程序流程對(duì)于本常見故障僅發(fā)生在換刀姿勢(shì)全過(guò)程中,與別的姿勢(shì)不相干,編寫一個(gè)全自動(dòng)換刀不斷程序執(zhí)行,并運(yùn)作此程序流程,以期尋找掉刀的真實(shí)原因。編寫全自動(dòng)換刀程序流程如下所示:O0200→S500→M03→G04X

3.0→M06→M99→%在程序執(zhí)行中,發(fā)覺如下所示狀況:機(jī)床主軸數(shù)控刀片夾持沒有及時(shí),乃至都還沒夾持姿勢(shì)的情形下,機(jī)械臂旋轉(zhuǎn),因此掉刀。依前文換刀姿勢(shì)次序剖析機(jī)床主軸數(shù)控刀片夾持及時(shí)限位開關(guān)錯(cuò)誤操作造成掉刀常見故障。開啟PLCplc梯形圖,監(jiān)管該限位開關(guān)(鍵入為X

2.5),不斷輕按該限位開關(guān),發(fā)覺20多次壓合中有3次X

2.5為“0”情況的狀況發(fā)生2次,與此同時(shí)壓合后X

2.5不可以由“1”情況轉(zhuǎn)到“0狀態(tài)”的狀況發(fā)生2次,依據(jù)以上判斷該限位開關(guān)毀壞。此電源開關(guān)為OMRONZC—Q2255,用國(guó)內(nèi)CXW5—11Q1更換,試運(yùn)行一切正常。一周后,作業(yè)者仍體現(xiàn)有掉刀狀況,自然發(fā)生的次數(shù)小了,這表明掉刀常見故障仍未完全清除。 

(4)常見故障解決不斷運(yùn)作兩個(gè)小時(shí),全自動(dòng)換刀無(wú)數(shù)次??偹惆l(fā)覺一次常見故障:在機(jī)械臂沒有及時(shí)的情形下,機(jī)床主軸上的數(shù)控刀片松掉,機(jī)械臂沒有把握住刀,進(jìn)而發(fā)生掉刀狀況,這表明機(jī)械臂及時(shí)磁感應(yīng)開關(guān)錯(cuò)誤操作。拆換電源開關(guān)E2E—CR8C1,常見故障狀況依然存有。查詢PLCplc梯形圖,此電源開關(guān)鍵入點(diǎn)為X

4.7。plc梯形圖中X

4.7為開與關(guān)點(diǎn),當(dāng)此電源開關(guān)磁感應(yīng)時(shí)情況為“0”,不磁感應(yīng)時(shí)情況為“1”。其邏輯性情況與普遍的感應(yīng)器邏輯性情況反過(guò)來(lái)。當(dāng)X

4.7斷開時(shí),也會(huì)造成X

4.7為“1”情況,因此清查X

4.7的連線,發(fā)覺電流的磁效應(yīng)電源開關(guān)后才的接線端子排處X

4.7松脫,每每全自動(dòng)換刀時(shí),機(jī)械臂凸輪軸一系列姿勢(shì)造成的輕度振動(dòng),使X

4.7線處在斷掉情況,那樣在機(jī)械臂未及時(shí)時(shí),松掉數(shù)控刀片的感應(yīng)器雖仍磁感應(yīng),但因處在斷開情況,X

4.7伯為“1”狀態(tài),因此在機(jī)械設(shè)備未及時(shí)時(shí),數(shù)控刀片松掉而發(fā)生掉刀常見故障。這樣的事情的掉刀常見故障,是數(shù)控刀片已作加工工序而后掉的刀,在上文提及的則是數(shù)控刀片未作一切加工工序就掉刀的常見故障。

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